罐裝純凈水生產(chǎn)線自動(dòng)化技術(shù)
2003/11/24 0:00:00
我公司純凈水生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)600ml和5加侖的純凈水及其它飲料產(chǎn)品,采用的生產(chǎn)線為清洗、罐裝、壓蓋一體化生產(chǎn)線,但該生產(chǎn)線的電氣設(shè)備控制系統(tǒng)是傳統(tǒng)的繼電器——接觸器控制方式,在使用的過程中,生產(chǎn)工效低,人機(jī)對話靠指示燈+按鈕+訊響器的工作方式,響應(yīng)慢,故障率高,可靠性差,系統(tǒng)的工作狀態(tài)、故障處理、設(shè)備監(jiān)控與維護(hù)只能憑經(jīng)驗(yàn)被動(dòng)的去查找故障點(diǎn)。且在生產(chǎn)過程中容易產(chǎn)生二次污染,造成合格率低,生產(chǎn)成本增加。為適應(yīng)發(fā)展,故提出下面的PLC控制技術(shù)改造現(xiàn)有生產(chǎn)線。 1、生產(chǎn)工藝及流程 該生產(chǎn)線由洗瓶、罐裝、壓蓋3部分組成。以上3部分為各自獨(dú)立的,人工/自動(dòng)操作的工作程序。此外還有一個(gè)氣源輔助裝置,由2只電磁閥控制托瓶架的升降,2只電磁閥控制壓蓋的行程。驅(qū)動(dòng)部分有:清水泵、無菌泵、清洗輸送、灌裝輸送、灌裝泵。 1.1、手動(dòng)控制工作狀態(tài) 將操作臺上旋鈕置手動(dòng),各工位工作狀態(tài)如下: (1)按洗瓶按鈕,清洗泵啟動(dòng),里外各洗一次,中間間隔3秒鐘; (2)按洗瓶輸送帶按鈕,輸送帶把洗過的空瓶送到托瓶架上; (3)按托瓶架按鈕,托瓶架啟動(dòng),把洗過的空瓶送到罐裝機(jī)的罐裝口; (4)按罐裝按鈕,罐裝泵啟動(dòng),罐滿后自動(dòng)停止; (5)按罐裝輸送帶按鈕,通過輸送帶把滿瓶送到壓蓋機(jī)上,壓蓋機(jī)自動(dòng)套蓋、壓蓋,最后 把產(chǎn)品送出機(jī)外。 1.2、自動(dòng)控制工作狀態(tài) (1)洗瓶:將操作臺上旋轉(zhuǎn)按鈕置自動(dòng),按下自動(dòng)按鈕后,生產(chǎn)線進(jìn)入自動(dòng)工作狀態(tài),此時(shí),PLC首先檢測水箱的水位、清洗泵非故障狀態(tài)、氣壓≥0.6Mpa、罐裝泵非故障等各種信號,具備工作條件后,洗瓶到位信號給PLC一個(gè)開關(guān)量,清洗泵和無菌泵同時(shí)啟動(dòng),對瓶子內(nèi)、外部進(jìn)行2次清洗,清洗后又經(jīng)過滴水過程(其中清洗和滴水的過程由PLC內(nèi)部時(shí)間繼電器控制)。清洗完畢后,瓶子隨著洗瓶輸送帶進(jìn)入下一個(gè)工序。 (2)罐裝:當(dāng)瓶子隨著輸送帶平穩(wěn)的進(jìn)入托瓶架時(shí),托瓶架的限位開關(guān)信號送給PLC,同時(shí)洗瓶到位信號又一次送給了PLC,洗瓶工序進(jìn)入下一個(gè)循環(huán),同時(shí)翻瓶架的一組氣動(dòng)電磁閥打開,汽缸開始工作,將瓶子送到罐裝口的下部,這時(shí)汽缸上限信號送入PLC,罐裝泵開始啟動(dòng),在罐裝的過程中翻瓶架自動(dòng)落下,罐裝到一定的時(shí)間(及罐滿)后自動(dòng)停止(罐裝時(shí)間3/5加侖的設(shè)定時(shí)間不同),罐裝結(jié)束后,經(jīng)過一定的延時(shí)時(shí)間,罐裝輸送帶開始啟動(dòng)。 (3)壓蓋:當(dāng)罐裝輸送帶開始工作后,罐滿純凈水的瓶子經(jīng)過自動(dòng)套蓋,通過輸送帶送到壓蓋處時(shí),壓蓋的開關(guān)信號送給PLC,壓蓋汽缸就工作一次,壓蓋結(jié)束后,將合格的產(chǎn)品通過輸送帶送到機(jī)器外部,罐裝輸送帶自動(dòng)停止,然后,每個(gè)工序又進(jìn)入下一個(gè)循環(huán)。工作狀態(tài)循環(huán)流程如圖1。 2、技術(shù)實(shí)現(xiàn) 2.1、PLC的選型及I/O分配 根據(jù)以上生產(chǎn)工藝和機(jī)械運(yùn)動(dòng)的控制要求,確定電控系統(tǒng)的工作方式為手/自動(dòng),通過研究工藝過程和機(jī)械運(yùn)動(dòng)的各個(gè)步驟,由PLC組成控制系統(tǒng)的輸入12個(gè)開關(guān)量信號,其中檢測元件4個(gè),按鈕開關(guān)5個(gè),選擇開關(guān)4個(gè),限位開關(guān)1個(gè)。模擬量輸入9個(gè)。 電控系統(tǒng)輸出信號8個(gè),其中電磁閥2個(gè),1個(gè)自動(dòng)運(yùn)行接觸器和5個(gè)電機(jī)接觸器,10個(gè)指示燈。 電控系統(tǒng)最后選用OMROM C20P—CDR—AE主機(jī),并帶有模擬量的I/O擴(kuò)展模塊,這樣共有12個(gè)開關(guān)量輸入點(diǎn)和9個(gè)模擬量輸入點(diǎn),8個(gè)輸出點(diǎn),滿足要求,并且還有余量。 2.2、輸入輸出信號地址的編號 把12個(gè)輸入信號按類(位置檢測傳感器4個(gè),SQ1—SQ4,選擇開關(guān)SA1—SA2,按鈕開關(guān)SB1—SB5)編排。輸出信號8個(gè)按類分為:電磁閥YV1—YV2,接觸器KM1—KM5和KM,指示燈HL1—HL10個(gè)。12個(gè)輸入信號和輸出信號對應(yīng)于PLC輸入端0KX—11KX及輸出端Y0—Y7,輸入輸出信號地址編號見表一。 3、應(yīng)用效果 該一體化自動(dòng)生產(chǎn)線結(jié)構(gòu)緊湊、功能強(qiáng)、控制精度高、操作簡便、生產(chǎn)效率高、抗干擾能力強(qiáng)。同時(shí),在自動(dòng)運(yùn)行狀態(tài)下,如發(fā)現(xiàn)異常情況,可直接按下急停按鈕,PLC具有信號分析處理功能,經(jīng)邏輯判斷后輸出一個(gè)動(dòng)作信號,一旦發(fā)現(xiàn)疑問,輸出信號受阻,生產(chǎn)線就會(huì)停止,PLC自動(dòng)檢測輸入輸出工作情況可很快找到故障點(diǎn),給維修帶來了很大的方便,使生產(chǎn)線的穩(wěn)定性、可靠性大大提高 ,且給今后實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)工藝監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)行全過程動(dòng)態(tài)控制打下了基礎(chǔ)。改造后,產(chǎn)量從原來的30桶/小時(shí)提高到80桶/小時(shí),產(chǎn)量相應(yīng)提高了167%。由于生產(chǎn)工藝實(shí)現(xiàn)了全過程自動(dòng)控制,把原來的生產(chǎn)線改為全封閉式生產(chǎn)方式,基本上不于人體接觸,降低了二次感染率,因此產(chǎn)品合格率比原來提高了98%。 參考文獻(xiàn): ① 崔革新編著, 《工礦電氣控制微機(jī)控制器PC》,陜西科學(xué)技術(shù)出版社,1993。 ② 王兆義編著,《可編程控制器實(shí)用技術(shù)》,機(jī)械工業(yè)出版社,1997。 ③ OMRON,《可編程序控制器操作手冊》。
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