煙氣調(diào)制系統(tǒng)的加入對脫硫系統(tǒng)的影響及解決方法
1.引言:
1.1設(shè)計規(guī)模
同煤大唐塔山發(fā)電有限責(zé)任公司2?600MW火力發(fā)電機組煙氣脫硫系統(tǒng)采用典型的石灰石-石膏濕法FGD脫硫工藝技術(shù),主要是采用石灰石(CaCO3)作為脫硫吸收劑,石灰石經(jīng)過破碎磨細(xì)制成吸收漿液,在吸收塔內(nèi)吸收漿液與煙氣接觸混合,煙氣中的二氧化硫與漿液中的碳酸鈣發(fā)生化學(xué)反應(yīng),二氧化硫從煙氣中去除,最終產(chǎn)物為石膏,脫硫后的煙氣依次經(jīng)過除霧器除去霧滴,經(jīng)GGH換熱升溫后,經(jīng)煙囪排放。
1.2前期運行狀況
同煤大唐塔山煙氣脫硫工程由北京博奇電力科技有限公司設(shè)計承建,于2008年7月以后陸續(xù)投產(chǎn)運行。截止到2011年2月的兩年半中,系統(tǒng)運行工況及各項運行參數(shù)始終符合設(shè)計要求,脫硫效率達(dá)到了95%以上的良好狀態(tài),僅存在著電廠改為燃用劣質(zhì)煤后,由于灰分過高經(jīng)常引起電除塵電場跳閘、導(dǎo)致脫硫系統(tǒng)GGH嚴(yán)重堵塞、影響機組長周期安全運行的問題。
1.3增加煙氣調(diào)制系統(tǒng)
為了適應(yīng)燃用劣質(zhì)煤,能夠保持電除塵的正常運行,不使脫硫系統(tǒng)工況惡化,塔山電廠在電除塵前增加了煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng),來改善提高電除塵效率。這是因為大型燃煤鍋爐普遍采用電除塵器作為煙氣除塵設(shè)備,當(dāng)燃用灰分高的煤時,經(jīng)常會遇到粉塵高比電阻問題。高比電阻粉塵不容易荷電或釋放荷電,積聚在極板上的高比電阻灰層會抑制電暈電流的產(chǎn)生,并容易引起火花甚至反電暈,嚴(yán)重惡化電除塵器各電場的供電質(zhì)量,降低電暈密度。供電質(zhì)量惡化會使電除塵器工作困難,除塵效率下降,粉塵排放超標(biāo)。傳統(tǒng)解決高比電阻的問題是用混媒或控制電流的方法,不能從根本上解決問題,增加煙氣調(diào)質(zhì)是在鍋爐煙氣進入電除塵前噴入特殊的調(diào)制劑,來提高電除塵效率。
1.4 改變調(diào)整手段保證正常運行
塔山電廠煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)投入運行后,出現(xiàn)了石膏脫水不干含水量大的問題,運維業(yè)務(wù)部和塔山項目部進行了積極調(diào)整分析,運用排除法手段,逐項尋找和改善影響石膏品質(zhì)的不利因素,最后采取脫硫系統(tǒng)拋漿重新注漿,進行運行試驗觀察的方法,逐步認(rèn)識到增加煙氣調(diào)質(zhì)系統(tǒng)后對脫硫系統(tǒng)的影響,提出和采取了相應(yīng)的處理措施和方法,加大廢水外排力度,改變了傳統(tǒng)的運行調(diào)整手段,經(jīng)過3個月的不懈努力,保證了脫硫系統(tǒng)的正常運行。
2.脫硫系統(tǒng)運行出現(xiàn)異?,F(xiàn)象
2.1直接現(xiàn)象。
2.2運行參數(shù)反應(yīng)。由于本次出現(xiàn)的情況在以往的運行過程中未曾遇到,且兩套系統(tǒng)的PH和效率均正常,主要的問題在于石膏漿液經(jīng)石膏旋流器底流至皮帶脫水機后,石膏濾餅出現(xiàn)大面積裂縫,導(dǎo)致真空度大量泄漏,正常運行真空度維持在-40- -60KPa,濾餅出現(xiàn)裂縫時真空度維持在-30KPa左右。按照運行經(jīng)驗,石膏濾餅略有裂縫是石膏脫水品質(zhì)較好的一個側(cè)面反應(yīng),同時石膏作為脫硫系統(tǒng)的標(biāo)志性產(chǎn)物,品質(zhì)越差直接反映系統(tǒng)的運行情況(PH值和效率異常),比如漿液中毒后PH值很難維持在5.2-5.6之間,下降至4.0甚至更低,脫硫效率相應(yīng)下降,而本次出現(xiàn)的問題都與常理不符(PH和效率正常,石膏濾餅裂縫,石膏黏度很大,含水量嚴(yán)重超標(biāo))給調(diào)整工作帶來很大不便,此問題維持了近3個月。
3.異?,F(xiàn)象的運行分析及處理措施
為了解決石膏脫水的問題,我們一方面從形成石膏化學(xué)反應(yīng)過程上尋找原因,一方面從設(shè)備上尋找原因。
3.1改善影響石膏化學(xué)反應(yīng)的因素:
1由于石膏漿液黏度過大,考慮為氧化風(fēng)量不夠引起,加開一臺氧化風(fēng)機運行,將氧化風(fēng)量增加之前的兩倍達(dá)到
2考慮到低PH值利于石膏的氧化結(jié)晶,試著降低PH值運行一段時間效果亦不佳。
3為了保證將系統(tǒng)內(nèi)的有害離子最大限度的排出系統(tǒng),加大了廢水系統(tǒng)的外排水量,停止工業(yè)廢水回收使用,轉(zhuǎn)而加大新工藝水補水量,對系統(tǒng)漿液進行稀釋處理。
3.2檢查設(shè)備出力是否符合設(shè)計要求。
1檢查石膏脫水皮帶機的真空度,現(xiàn)場用塑料布鋪滿濾餅皮帶機的真空度能上升至-40KPa左右,確認(rèn)系統(tǒng)真空無泄漏,可以排除皮帶機的問題。
2聯(lián)系石膏脫水皮帶機制造廠家到現(xiàn)場檢查皮帶機和石膏旋流器均未發(fā)現(xiàn)問題。
3.3系統(tǒng)拋漿重新啟動進行試驗觀察
脫硫工藝系統(tǒng)復(fù)雜,影響石膏含水率的因素比較多,各因素之間又相互影響。導(dǎo)致石膏品質(zhì)較差的原因歸結(jié)到底就是系統(tǒng)建立的反應(yīng)平衡被破壞,而往往破壞系統(tǒng)平衡的多為一種或多種化學(xué)物質(zhì)直接參與反應(yīng)或長期離子富集導(dǎo)致某種離子超標(biāo)所引起。
為了找出問題的焦點徹底排除離子的干擾,我們決定首先對#2脫硫系統(tǒng)進行拋漿處理,檢查吸收塔內(nèi)部設(shè)備,重新對系統(tǒng)進水、進漿、加石膏晶種,建立系統(tǒng)新的平衡。
通過對兩套脫硫系統(tǒng)拋漿重新建立平衡可以看出,設(shè)備本身不存在問題,短期能使兩套系統(tǒng)漿液出現(xiàn)同樣問題的因素歸根到底必然是兩套系統(tǒng)所共用的三個方面:煙氣、水、石灰石。
4. 確立脫硫系統(tǒng)正確的調(diào)整思路及過程
4.1 #1脫硫系統(tǒng)調(diào)整經(jīng)過
建立在兩套系統(tǒng)拋漿重新建立平衡可以使石膏脫干的基礎(chǔ)上,通過對前期脫硫系統(tǒng)運行的對比和目前存在的問題分析,我們認(rèn)為短期內(nèi)離子的富集不可能導(dǎo)致漿液很快產(chǎn)生問題,必然是一種物質(zhì)直接參與了化學(xué)反應(yīng),對#2系統(tǒng)的化驗數(shù)據(jù)進行了分析,拋漿后7天內(nèi)的化驗數(shù)據(jù)均正常,只有Mg2 從最初的700mg/L,5天內(nèi)上升至3000mg/L,考慮到目前煙氣成分變化新增加進入脫硫系統(tǒng)的化學(xué)物質(zhì)就SO3一種,很快將此問題和前面煙氣調(diào)制產(chǎn)生的SO3聯(lián)系在了一起,為了驗證問題存在的可能性,
4.2 #2脫硫系統(tǒng)調(diào)整經(jīng)過
由于#2煙氣調(diào)制一直未能退出運行,且二期場地不足不能外排漿液,#2脫硫系統(tǒng)Mg2 從
至此兩套脫硫系統(tǒng)經(jīng)過近三個月的調(diào)整,兩套全部恢復(fù)正常!
5.結(jié)論
5.1通過對兩套系統(tǒng)拋漿重新建立系統(tǒng)內(nèi)平衡來看造成石膏品質(zhì)差的問題歸結(jié)于兩套系統(tǒng)的共同原料:水、煙氣、石灰石。
5.2作為煙氣調(diào)制和脫硫系統(tǒng)兩個系統(tǒng)來講,單獨的運行都不存在任何問題,前期脫硫系統(tǒng)石灰石含量較低,Mg2 含量高于目前很多,且大量的補工業(yè)廢水,系統(tǒng)內(nèi)Mg2 維持在5000mg/L左右,依然運行正常,但兩個系統(tǒng)共同運行后就出現(xiàn)了石膏脫不干的現(xiàn)象。
5.3通過對#1#2脫硫系統(tǒng)調(diào)整經(jīng)過的分析,可以看出:一旦系統(tǒng)建立平衡(#1脫硫系統(tǒng))石膏結(jié)晶正常,石膏旋流器底流濃度增大,利于游離水的析出,一部分鎂離子從廢水系統(tǒng)排出整個脫硫系統(tǒng),一部分鎂離子通過事故漿液箱外排,這是#1脫硫系統(tǒng)Mg2 基本能維持在1500mg/L以下運行的根本原因;#2脫硫系統(tǒng)石膏晶體遲遲不能長大,導(dǎo)致石膏濾餅裂縫嚴(yán)重,且由于事故漿液箱不能外排漿液降低鎂離子,導(dǎo)致#2系統(tǒng)Mg2 遲遲不能降至1500mg/L以下,系統(tǒng)主平衡一直未建立。
5.4通過查閱資料脫硫石膏制品,在較潮濕的環(huán)境中,表面曾發(fā)生“反霜”現(xiàn)象,該“霜”經(jīng)過化學(xué)分析,其中含MgO,CaO,SO3,x-衍射測出主要物相是當(dāng)MgSO4?4H2O,也就說當(dāng)系統(tǒng)中MgO,CaO,SO3大量存在時,生成物首先是MgSO4?4H2O而非CaSO4?2H2O。它的形成是:制品中的MgSO4為可溶性物質(zhì),可從制品內(nèi)部析到表面,當(dāng)遇到空氣中濕度較大時,吸潮而成鎂鹽。
同時,鎂離子在結(jié)晶過程中也是一種晶體污染物,它將顯著地降低副產(chǎn)物地結(jié)晶性能。硫酸鎂會影響石膏的純度,同時也需要更多的沖洗水。
5.5 原因和討論:造成本次石膏品質(zhì)長期很差的原因是SO3隨煙氣源源不斷的進入脫硫系統(tǒng),直接與脫硫系統(tǒng)中的Mg2 (Mg2 主要來源為原料石灰石和工藝水)反應(yīng)生成MgSO4?nH2O結(jié)晶,此結(jié)晶直接對CaSO4?2H2O結(jié)晶產(chǎn)生影響,抑制其結(jié)晶的生成。
從化學(xué)反應(yīng)的角度和實際運行調(diào)整的過程來分析,過量的SO3和過量的Mg2 生成大量的MgSO4?nH2O結(jié)晶,對系統(tǒng)的影響是致命的,一旦大量的MgSO4?nH2O結(jié)晶生成,石膏品質(zhì)瞬間發(fā)生變化。試驗過程中我們試著將事故漿液箱的漿液(Mg2 2000mg/L左右)返至#1吸收塔,瞬間石膏脫不干,由此可以驗證Mg2 1500mg/L為系統(tǒng)的零界點,一旦系統(tǒng)內(nèi)Mg2 》1500mg/L,石膏就會脫不干。
從化學(xué)反應(yīng)來講,運行正常后我們對于SO3一塊未作定量要求,只是把系統(tǒng)內(nèi)Mg2 維持在了1500mg/L左右,即SO3持續(xù)過量而Mg2 定量維持在1500mg/L左右,故生成的MgSO4?4H2O結(jié)晶的量是一定的,且降到了最低,不會明顯影響主反應(yīng)CaSO4?2H2O結(jié)晶的生成。
6.后期運行存在的問題及建議
6.1外排場地必須考慮
從目前#1脫硫系統(tǒng)的運行情況來看Mg2 維持在1500mg/L左右,濾餅裂縫依然存在不過明顯減少,皮帶機真空度能維持在-45KPa左右,石膏脫水正常,但一旦事故漿液箱漿液返塔石膏立即脫不干,這就是說目前的運行狀況Mg2 必須維持在1500mg/L左右。但對整個脫硫系統(tǒng)來講維持如此低的Mg2 量,必須產(chǎn)生大量的外排漿液和廢水,且事故漿液箱的漿液不能返塔在系統(tǒng)內(nèi)消化,一旦石膏出現(xiàn)問題(Mg2 ≥1500mg/L)必須大量外排漿液來處理此問題,外排場地必須考慮。
6.2慎重選擇補充水源
在整個脫硫系統(tǒng)中Mg2 的來源主要為石灰石和水,經(jīng)化驗工業(yè)廢水的Mg2 含量為100mg/L左右,工藝水Mg2 含量為50mg/L左右,所以從目前系統(tǒng)運行情況來看工業(yè)廢水應(yīng)該少用或者不用。
6.3需重新核定Mg2 和SO3最大含量
從目前的情況來看我們只對脫硫系統(tǒng)內(nèi)的Mg2 進行了定量,而未對SO3做定量試驗,由于局限于化驗設(shè)備和化驗手段,僅僅是從運行現(xiàn)象上分析認(rèn)識,來把握兩者的關(guān)系,最終還需要從化學(xué)反應(yīng)平衡角度做進一步實驗,掌握準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),才能全面認(rèn)識石膏含水量大的機理。
注:本文僅是運行經(jīng)驗的總結(jié),因受技術(shù)條件限制,只是從脫硫表面現(xiàn)象上進行總結(jié)分析,其中反應(yīng)因素的內(nèi)在機理還需要進一步用科學(xué)手段驗證。

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